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? 煙臺(tái)環(huán)保公司帶您了解廢舊脫硝催化劑再生工藝及工程案例

發(fā)布時(shí)間:2019-09-12 12:45      點(diǎn)擊:

脫硝催化劑在火電廠SCR脫硝技術(shù)中占據(jù)重要比重,不僅加裝的費(fèi)用占總投資的近40%,且催化劑性能的好壞直接影響脫硝的效率。本文系統(tǒng)綜述了催化劑中毒失活的物理及化學(xué)機(jī)制、再生方法及工藝,并結(jié)合大唐南京環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司SCR脫硝催化劑再生項(xiàng)目,詳細(xì)介紹了再生工藝流程在實(shí)際工程的應(yīng)用,經(jīng)測(cè)試,再生后的催化劑各項(xiàng)性能(如元素含量、比表面積、活性K值、SO2/SO3轉(zhuǎn)化率等)均得到明顯恢復(fù),且達(dá)到了火電廠使用要求,該項(xiàng)目的成功應(yīng)用對(duì)于脫硝催化劑使用壽命的延長(zhǎng)及再生工藝的制定具有重要的指導(dǎo)意義。
目前,各國(guó)對(duì)煤炭的利用依然以發(fā)電為主,因其對(duì)煤炭有著較高的利用與環(huán)境效率。而火電廠發(fā)電輸出的電力,作為世界上*重要的二次清潔能源,已成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要支柱產(chǎn)業(yè),為社會(huì)經(jīng)濟(jì)及工業(yè)與城市化發(fā)展做出了巨大貢獻(xiàn),但過(guò)量的煤炭資源消耗也帶來(lái)了嚴(yán)重的環(huán)境污染問(wèn)題,其中氮氧化物(NOX)是主要的大氣污染物之一。
為實(shí)現(xiàn)NOX的超低排放,選擇性催化還原技術(shù)(Selective Catalytic Reduction,SCR)因其高效率、低費(fèi)用的優(yōu)點(diǎn)得到了廣泛應(yīng)用,現(xiàn)已成為電廠煙氣脫硝中*為成熟的一種技術(shù)。其中,脫硝催化劑的活性是SCR脫硝工藝中*為關(guān)鍵的一環(huán),其品質(zhì)的優(yōu)劣直接影響著脫硝的效率。通常SCR脫硝催化劑的設(shè)計(jì)化學(xué)壽命約為3年,且更換加裝新鮮催化劑費(fèi)用占脫硝工程總投資約40%的比例,另外SCR運(yùn)行時(shí)催化劑經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)堵塞、磨蝕及中毒等現(xiàn)象。因此,若選擇將廢舊催化劑直接填埋,將會(huì)造成資源的極大浪費(fèi)與環(huán)境污染。
2014年08月05日,環(huán)保部發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)廢煙氣脫硝催化劑監(jiān)管工作的通知》,提出將廢舊煙氣脫硝催化劑(釩鈦系)納入到危險(xiǎn)廢物進(jìn)行管理,并將其歸類為《名錄》中的“HW50”系列,同時(shí)也指出需將廢舊煙氣脫硝催化劑(釩鈦系)的管理和再生、利用情況納入污染物減排管理和危險(xiǎn)廢物規(guī)范化管理范疇,從環(huán)保和經(jīng)濟(jì)角度來(lái)說(shuō),催化劑再生終將成為*佳的廢舊煙氣脫硝催化劑處理方式。
催化劑再生是指廢舊脫硝催化劑經(jīng)過(guò)物理清洗(如物理吹掃、高壓水洗等)和化學(xué)清洗(如酸性清洗、堿性情洗、離子清洗等)后,再通過(guò)浸漬補(bǔ)充催化劑活性組分使其重新獲得活性的方法。本文主要分析了火電廠SCR脫硝催化劑中毒失活原理、介紹了催化劑再生工藝、不同性能測(cè)試系統(tǒng)以及具體的再生工程案例等。
1 SCR再生工藝
1.1 催化劑失活機(jī)理
催化劑失活可分為物理失活和化學(xué)失活兩塊,物理失活指的是催化劑在高溫、高層的環(huán)境中,因催化劑表面飛灰沉積、孔結(jié)構(gòu)阻塞以及熱燒結(jié)等原因引起的失活;化學(xué)失活指的是SCR脫硝運(yùn)行過(guò)程中,煤質(zhì)或飛灰中的堿金屬、堿土金屬以及P、As等元素阻塞孔道或與催化劑活性位點(diǎn)結(jié)合引起的活性破壞。
1.1.1 表面附著物和磨損
表面附著物主要有兩大來(lái)源:煤燃燒產(chǎn)生的飛灰及化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生的硫酸鹽類物質(zhì),它們會(huì)大量附著在催化劑表面,造成孔隙阻塞以及噴氨時(shí)液氨的浪費(fèi)。對(duì)于這類情況,可通過(guò)定期的清灰或氣流調(diào)整來(lái)改善。在SCR脫硝處理過(guò)程中,由于煙氣會(huì)不斷沖刷催化劑表面,而脫硝催化劑的機(jī)械強(qiáng)度、催化性質(zhì)等各不相同,因此催化劑會(huì)有不同程度的磨損。適當(dāng)改變氣流分布,減緩煙氣流速及沖刷角度,可減輕磨損狀況。
1.1.2 堿金屬與堿土金屬引起的中毒失活
作為對(duì)催化劑中毒危害*大的一類金屬—堿金屬,其中毒機(jī)理是K和Na (煙氣中,一般K元素含量較高) 與催化劑表面的活性位點(diǎn)V-OH酸位點(diǎn)發(fā)生反應(yīng),生成V-OK與V-ONa,從而使得催化劑吸收NH3的能力不斷下降。據(jù)統(tǒng)計(jì),不同堿金屬毒性大小的順序?yàn)椋篊S2O>Rb2O>K2O>Na2O>Li2O。堿土金屬也可與催化劑表面酸位相互作用,導(dǎo)致其化學(xué)中毒,但因其堿性較弱故毒害影響較小。而堿土金屬氧化物(如CaO)毒害催化劑*為常見(jiàn)的方式是通過(guò)與孔道中的SO3發(fā)生反應(yīng)生成穩(wěn)定的CaSO4,使得催化劑的孔道堵塞。
1.1.3 P、As引起的中毒失活
據(jù)報(bào)道,磷的一些化合物如H3PO4、P2O5和磷酸鹽等在一定程度上可使得脫硝催化劑鈍化。有學(xué)者認(rèn)為是P取代了V-OH和W-OH生成了P-OH基團(tuán),而P-OH提供的Bronsted酸性較弱,遠(yuǎn)不如V-OH和W-OH,因此催化劑若負(fù)載較少的P,其中毒現(xiàn)象并不十分明顯。另外,P也可與催化劑表面的V=O活性位發(fā)生反應(yīng)生成VOPO4,以此減少了活性位的數(shù)量。
我國(guó)燃煤中As元素平均含量為4.09 μg/g,而在煤燃燒過(guò)程中,近一半的含量可釋放到煙氣中。煙氣中的As一般以氣態(tài)的As2O3的形式存在,進(jìn)入催化劑微孔后可與空氣中的O2結(jié)合生成As3O5和As4O6,堵塞在催化劑微孔中,使得催化劑活性喪失。
1.2 SCR再生技術(shù)工藝
失活催化劑能否再生,與催化劑失活原因及再生的難易程度相關(guān)。較易再生的失活催化劑狀況包括:磨損、積灰或金屬氧化物等,而對(duì)于永久性的重度中毒或熱燒結(jié)引起的失活則很難或根本無(wú)法再生。因此,對(duì)于入廠的廢舊脫硝催化劑,應(yīng)在前期進(jìn)行失活診斷,判斷其再生價(jià)值及可使用率,其步驟具體如圖1所示。
圖1 失活診斷圖
進(jìn)過(guò)嚴(yán)格的失活診斷后,挑選出可再生的廢舊催化劑進(jìn)行再生處理。一般來(lái)說(shuō),SCR脫硝催化劑再生包括以下幾個(gè)步驟:(1) 預(yù)處理清灰 (壓縮空氣或高壓水洗) ;(2) 化學(xué)清洗;(3) 超聲清洗;(4) 漂洗;(5) 干燥;(6) 活性組分浸漬;(7) 再煅燒。
1.3 SCR催化劑性能檢測(cè)系統(tǒng)
大唐南京環(huán)??萍加邢挢?zé)任公司擁有完整的催化劑性能測(cè)試平臺(tái),包括:SCR脫硝催化劑性能測(cè)試小試設(shè)備及中式設(shè)備(如圖2、圖3所示)以及磨損強(qiáng)度測(cè)試裝置、激光粒度儀、柱軸彎曲試驗(yàn)儀、旋轉(zhuǎn)式磨耗測(cè)試儀、比表面積儀、壓汞儀、電感耦合等離子發(fā)射光譜儀、X射線熒光光譜儀、X射線衍射儀等。其中,SCR脫硝催化的四大關(guān)鍵性指標(biāo)包括元素含量、比表面積、活性K值及SO2/SO3轉(zhuǎn)化率,因此對(duì)其性能檢測(cè)需要專門的測(cè)試系統(tǒng)。
圖2 小試設(shè)備
圖3 中式設(shè)備
2工程案例分析
目前,全球SCR催化劑再生企業(yè)主要有德國(guó)Ebinger,EnBW,Steag,美國(guó)Coalogix,韓國(guó)KC-Cottrell,NANO等。大唐南京環(huán)保公司在吸收引進(jìn)國(guó)外技術(shù)的基礎(chǔ)上加以創(chuàng)新,建設(shè)了一條催化劑再生生產(chǎn)線,該條生產(chǎn)線可年再生催化劑10000m3(8300t),且平板式、蜂窩式、波紋式3類催化劑均可實(shí)現(xiàn)再生,生產(chǎn)的規(guī)模能力以360d,4320h/a計(jì)。
本次再生的平板式廢舊催化劑來(lái)自大唐集團(tuán)公司某電廠,根據(jù)前期的性能測(cè)試,發(fā)現(xiàn)該批次板式脫硝催化劑中毒狀況較淺,但表面飛灰及堵塞物較多,同時(shí)在運(yùn)輸途中,部分催化劑由于淋雨使得表面生成了結(jié)晶,根據(jù)此類情況,我們制定了相關(guān)再生工藝流程:酸洗+鼓泡→堿洗→酸洗中和→去鐵→漂洗→活性浸漬→干燥→再煅燒。
表1 催化劑再生前后XRF檢測(cè)結(jié)果
廢舊催化劑示進(jìn)過(guò)物理與化學(xué)清洗后,XRF結(jié)果如表1所示,可以看到,催化劑表面和基體的堿金屬含量(Na、K)以及堿土金屬含量(Ca、Mg)均有下降,說(shuō)明催化劑失活中毒狀況已有明顯好轉(zhuǎn),另外作為釩鈦系催化劑兩大重要指標(biāo)(Ti、V),其含量也均顯著上升,再看催化劑的比表面積(BET),與再生前相比,再生后的催化劑比表面積已增大近一倍,說(shuō)明該清洗方法能有效清除脫硝催化劑的中毒物質(zhì),同時(shí)經(jīng)浸漬后,催化劑各重要物質(zhì)含量也順利得到了補(bǔ)充。
通過(guò)中式設(shè)備模擬電廠的煙氣條件,本公司對(duì)不同催化劑進(jìn)行活性檢測(cè),數(shù)據(jù)如圖4、5所示:可以看出,催化劑經(jīng)長(zhǎng)時(shí)間運(yùn)行后,活性及SO2/SO3轉(zhuǎn)化率已明顯上升,其數(shù)值已超過(guò)新鮮催化劑的1.5倍,經(jīng)過(guò)清洗再生后,可觀察到:脫硝催化劑活性K值已提高,而SO2/SO3轉(zhuǎn)化率已顯著下降,據(jù)統(tǒng)計(jì),催化劑活性K值已恢復(fù)到初始值的90%以上,而SO2/SO3轉(zhuǎn)化率則優(yōu)于新鮮催化劑,說(shuō)明采取的該再生工藝能有效的處理廢舊催化劑且滿足電廠使用條件,另外也實(shí)現(xiàn)了資源的循環(huán)利用。
圖4 再生前后活性變化
圖5 再生前后SO2/SO3轉(zhuǎn)化率變化
3結(jié)論
伴隨著國(guó)家對(duì)電廠環(huán)保環(huán)保力度的加強(qiáng),SCR廢舊脫硝催化劑再生必定會(huì)成為催化劑處置方式的主流。在國(guó)外,SCR再生技術(shù)已有近20年的成熟應(yīng)用經(jīng)驗(yàn),目前國(guó)內(nèi)各大企業(yè)也在積極研發(fā)適合本國(guó)脫硝催化劑的再生技術(shù)。
數(shù)據(jù)表明,大唐南京環(huán)保科技有限責(zé)任公司再生工程制定的再生工藝可有效地、針對(duì)性地去除催化劑表面及微孔內(nèi)的飛灰與中毒物質(zhì),經(jīng)再生后的催化劑各項(xiàng)性能均得到明顯提升。案例的成功應(yīng)用對(duì)脫硝催化劑使用壽命的延長(zhǎng)及再生工藝的制定提供了新的借鑒意義。

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